机器在正常印刷时,由于输纸头、前规、拉规、输纸系统及前规检测系统出现故障,几张甚至十几张纸或白纸板,进入压印滚筒与橡皮滚筒之间造成骤然停车,称为闷车。 一、一般进纸闷车的原因有以下几种 1.输纸头与输纸台板之间,机械双张控制器的进纸滚轮与进纸辊之间间隙没有调节好。一般印刷用纸宽度小于5.5mm的纸过二不过三,大于5.5mm的纸过三不过四。或者光电双张控制器失灵及没有调节到位,造成双张多张。 2.输纸台板前端压纸片高度调节不合适,一般为3张印刷用纸的厚度。 3.前规光电检测失灵:印刷机在正常工作时,如果纸张到达前规是早、迟、歪斜、缺角、卷边、缺纸,光电检测马上命令前规停止摆动,以防纸张再进入滚筒。同时摆动递纸牙张牙不叼纸,机器减速、滚筒离压、着版墨辊抬起、传水辊、墨辊停止摆动。如果电气控制线路失灵就很容易将一叠纸轧入压印滚筒和橡皮滚筒之间,造成闷车。 4.输纸操作人员擅离工作岗位,当输纸异常时没有及时处理,这是产生进纸闷车的最常见的原因。 5.在二次印刷时,特别是铜版纸印刷品,由于采用大墨量印刷,虽然有喷粉处理,也极易造成粘连,而操作工在输纸处上纸时,没有做透松纸张处理,容易造成一叠粘连纸轧进机器滚筒里。 6.输纸头及各部件没有调整好,输纸异常,也是容易发生闷车。 7.由于纸堆不平,纸堆下面四周垫平纸堆用的塞木块、拆纸条等对象没有及时处理;随时有可能随纸输到前规处,轧入滚筒,造成闷车。 8.大部分进纸闷车事故是人为造成的,主要是操作工责任心不强,工作马虎,擅离工作岗位造成的,因此,要加强班组管理。 二、机器进纸闷车处理方法有以下二种 1.如轧进纸少,尽可能用盘车方式解决。 2.如轧进纸较多,只有采用凿掉合压区域的合压物(衬纸、橡皮布、轧入纸)的办法,先将橡皮布,多余纸全部撕掉弄干净,留下合压区域一条合压物。采用螺丝刀将合压区域的纸张,橡皮布一点点凿去。注意不要将压印液筒和橡皮滚筒表面凿毛(花),然后盘车,取出纸张。 在工作中尽可能避免人为闷车事故,加强管理,培养操作工的责任心。 作者:济南天一印务有限公司 孙风友 信息来源:广东印刷
相关资讯
-
在制作纸板过程中,往往在上胶量上犹豫不决。上胶量过小,容易脱胶,难以保证产品的质量与品质,上胶量过大,把胶水间隙调大,既增加了成本,又降低了产品的质量和耐损度。如何把握好上胶量,既降低成本有提升质量?让我们走近上胶工序,了解最优解决方案。 上胶量大的…
2025/4/15 7:53:35
-
长久以来,瓦楞纸板生产线纸板的长短尺寸问题一直深深的困扰着纸箱厂,由于未按生产指令下达的制造尺寸调整产生偏差,或因车速和传送皮带、测量轮原因造成横向切断不准确,以及纵切压线轮不固定造成纵向尺寸不准等,都极大地影响了纸板生产的质量。特别是横切刀因测量轮的…
2025/4/14 7:32:42
-
一般而言,印刷模切尺寸变化是由两个方面的问题产生的,其中由于模切棍产生的速差引起的相对比较多。当然模具制作精度也会引起模切尺寸误差,包括模具安装造成的尺寸误差等,这里就不一一详述了,今天先给大家介绍下关于速差引起的质量问题: 第一、模切棍产生的速差引…
2025/4/5 7:21:56
-
本课程通过讲解生产过程中全自动平压平模切机原理,使印刷联线、模切机的相关操作人员对平压平模切机的制作与调整有一定的了解,以达到纸箱生产的高效、快速、高品质的要求,进一步降低企业的生产成本。接下来将分享模切工艺缺陷与调整的内容,弄懂这些知识对纸箱行业从业…
2025/4/4 7:55:38
共有 网友评论